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新型爐面節(jié)能接口組件在炭素焙燒爐上的應(yīng)用

日期:2025-01-21 16:15
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摘要:

新型爐面節(jié)能接口組件在炭素焙燒爐上的應(yīng)用

張恒海1 施國(guó)榮2  周友土2  楊正華姚世煥4
(1.上海恒洋儀表科技有限公司,上海200070; 2.浙江華東鋁業(yè),浙江321103;
3.撫順?shù)X業(yè),撫順1130017;4.貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)院,貴陽(yáng)550000)

摘要:論述了研究開(kāi)發(fā)新型炭素焙燒爐爐面接口組件的必要性和重要意義,通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)組件材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的改進(jìn),達(dá)到爐面節(jié)能降耗的目的。應(yīng)用結(jié)果顯示新型組件較之傳統(tǒng)組件,車(chē)間環(huán)境溫度平均下降9℃,燃燒器底座溫度平均下降191℃,減少CO2排放12㎏/T炭素,年節(jié)約爐面輔助設(shè)備約34.73%,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度38.71%,節(jié)約鋼材90.86%,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:焙燒爐爐面設(shè)備;研發(fā);應(yīng)用;節(jié)能降耗;經(jīng)濟(jì)效益

The application of new contact equipmentsin anode baking furnace
Zhang henghai, Shi guorong, Zhou youtu, Yang zhenghua, Yaoshihuan 
[Abstract] It is necessary and important that reduce the heat lossand energy consumption from horizontal surface of anode bakingfurnace, the materials and construction of traditional contactequipments were improved. a lot of equipments for contact with openholes of baking furnace have been developed, As the result, theroom environmental temperature was decreased by an average of 9℃;the temperature of lids for furnace ‘s holes was decreased by anaverage of 180℃;the basement temperature of burner was decreased191℃; the oils consumption has saved about 3.03 kg / t anode; theCO2 was reduced about 12 kg/ t anode;the contact equipments weresaved 34.7% and labor intensity has been reduced 38.7%; the use ofsteel was decreased about 90.86% per years. So that, the economicbenefit make remarkable achievement.
Key wards: contact equipment of anode baking furnace; development;application; energy saving; economic benefit.

      隨著我國(guó)電解鋁工業(yè)的發(fā)展,鋁用炭素是電解鋁生產(chǎn)中不可缺少的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。但是,鋁用炭素是高能耗行業(yè),因此,生產(chǎn)中必須以提高資源利用率和節(jié)能降耗為重點(diǎn),以促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。上海恒洋儀表科技有限公司致力于碳素焙燒爐爐面設(shè)備的研發(fā),為實(shí)現(xiàn)爐面接口及輔助設(shè)備有效保持爐溫、減少熱損失、降低爐面溫度、延長(zhǎng)輔助設(shè)備使用壽命、改善工作環(huán)境、減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度為目標(biāo),成功研制了“新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件”。經(jīng)撫順?shù)X業(yè)、浙江華東鋁業(yè)、青海橋頭鋁業(yè)、內(nèi)蒙古霍煤通順炭素等四家企業(yè)應(yīng)用后,對(duì)比傳統(tǒng)爐面組件,環(huán)境溫度平均下降9℃,燃燒器底座溫度平均下降191℃,降低燃料消耗4%以上,減少CO2排放12㎏/T炭素,年節(jié)約爐面輔助設(shè)備約34.73%,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度38.71%,節(jié)約鋼材90.86%。

      1  開(kāi)展新型炭素焙燒爐爐面接口組件研制的必要性和重要意義
      1.1 節(jié)能降耗勢(shì)在必行
      國(guó)內(nèi)外通常使用的炭素焙燒爐有兩種形式,即敞開(kāi)式環(huán)式焙燒爐和有蓋式焙燒爐。這兩種焙燒爐主要用于鋁用炭素陽(yáng)極與陰極焙燒和煉鋼電極焙燒。目前,我國(guó)鋁用炭素陽(yáng)極焙燒均采用敞開(kāi)式環(huán)式焙燒爐,生產(chǎn)實(shí)踐表明焙燒爐的熱利用率和熱損失約各占一半,每噸炭素陽(yáng)極成品的燃料消耗一般在2.4-3.2GJ/T(約折合一般重油60-80kg/T)。當(dāng)前國(guó)際上有些發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)焙燒爐在陽(yáng)極原料要求十分苛刻和瀝青被完全燃燒(新技術(shù))的條件下,燃料消耗可以降到1.8-1.9GJ/T陽(yáng)極,比我國(guó)平均水平減少了約15-30kg/T的重油。因此,降低鋁用炭素陽(yáng)極焙燒爐的燃料消耗,一直是炭素行業(yè)長(zhǎng)期探索和研究的重大課題。
      1.2 新型炭素焙燒爐爐面接口組件開(kāi)發(fā)的重大意義
多年來(lái),國(guó)內(nèi)外在炭素焙燒爐節(jié)能降耗方面,針對(duì)爐體結(jié)構(gòu)、焙燒工藝和燃料燃燒等進(jìn)行了大量的研究工作,尚沒(méi)有注意到焙燒爐的輔助設(shè)備對(duì)能耗的影響。目前,我國(guó)絕大多數(shù)炭素企業(yè)使用的焙燒爐是上世紀(jì)九十年代末開(kāi)發(fā)的,爐面配置的輔助設(shè)備沿用了傳統(tǒng)的鑄鐵圈/鑄鐵蓋/鐵皮蓋、重油燃燒器座、氣體燃燒器、熱電偶架、測(cè)溫測(cè)壓架和測(cè)負(fù)壓架,而材質(zhì)均為普通鑄鐵和普通鋼材,設(shè)備笨重簡(jiǎn)陋,而且功能是配合測(cè)溫儀表、測(cè)壓儀表和控制系統(tǒng)來(lái)完成對(duì)爐溫和能源輸入的測(cè)量控制。由于焙燒爐與爐面輔助設(shè)備接口直徑過(guò)大,導(dǎo)致?tīng)t面溫度高,損失了大量的熱能,增加了燃料消耗;同時(shí),由于輔助設(shè)備結(jié)構(gòu)和材質(zhì)有較大的缺陷,致使產(chǎn)品使用壽命短且操作勞動(dòng)強(qiáng)度大。因此,必須研發(fā)一組新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件,解決上述存在的各種缺陷,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
      

      2  新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件的組成及效果對(duì)比
      2.1 新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件的組成
新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件由爐口變徑蓋、配套座、平口塞、新型燃燒器、新型熱電偶支架、新型測(cè)溫測(cè)壓探頭、新型負(fù)壓探頭組成。該組件實(shí)現(xiàn)了:
      1\新型變徑爐蓋將接口直徑由300㎜減少到70㎜,面積縮小77%,明顯降低散熱量,減少熱損失,爐面溫度及環(huán)境溫度相應(yīng)降低;
      2\變徑蓋的配套底座直接鑲嵌于爐面接口內(nèi)壁,增加了爐面輔助器件與爐面接口處的密封性,保證負(fù)壓操作,穩(wěn)定爐況;
      3\組件中各工件結(jié)構(gòu)及材質(zhì)的優(yōu)化,耐火澆注料材質(zhì)的變徑爐蓋和配套座、平口塞代替了傳統(tǒng)的鑄鐵組件,明顯降低了重量,使用壽命和性?xún)r(jià)比得到提高,勞動(dòng)強(qiáng)度相應(yīng)減輕。
      2.2 新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件與傳統(tǒng)組件的效果對(duì)比
新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)使用后,與傳統(tǒng)組件形成明顯對(duì)比,取得了上述效果,如圖1—8所示。


圖1  傳統(tǒng)組件(左)與新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件(右)的整體效果對(duì)比圖

      2.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的狀況
根據(jù)上??茖W(xué)技術(shù)情報(bào)研究所提供的《科技查新報(bào)告》(20080867號(hào))證實(shí):該項(xiàng)目通過(guò)數(shù)段圓柱體疊加狀的變徑蓋,將傳統(tǒng)炭素焙燒爐面各爐口散熱直徑由300㎜減少到70㎜,并配用新型熱電偶支架、新型測(cè)溫測(cè)壓架、新型氣體燃燒器、新型重油燃燒器、新型負(fù)壓探頭,實(shí)現(xiàn)焙燒爐的測(cè)控,并降低生產(chǎn)炭素的能耗,未見(jiàn)過(guò)國(guó)內(nèi)外相同文獻(xiàn)報(bào)道。


      3 新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件應(yīng)用測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)論
      2008年6月?lián)犴樹(shù)X業(yè)對(duì)新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件在環(huán)境溫度、爐面表面溫度、熱電偶支架表面溫度、新舊爐蓋表面溫度、能源消耗等方面,進(jìn)行了應(yīng)用測(cè)試。
      3.1 爐面環(huán)境和表面溫度的測(cè)試點(diǎn)
      圖9:在3個(gè)加熱架(HR1、HR2、HR3)上的第4、5、6火道選取9個(gè)環(huán)境溫度檢測(cè)點(diǎn)、9個(gè)燃燒器底座表面溫度點(diǎn)、9個(gè)熱電偶支架表面溫度點(diǎn);3個(gè)壓力支架表面溫度點(diǎn)(如圖10),分別采用煤油溫度計(jì)、普通水銀溫度計(jì)、接觸式溫度儀,每4小時(shí)記錄一次。
 

               圖9 環(huán)境溫度檢測(cè)示意圖                                    圖10 表面溫度檢測(cè)示意圖

      3.1.1 爐面環(huán)境溫度測(cè)試
      選取6號(hào)爐室第4、5、6火道距爐面300mm,采用煤油溫度計(jì)懸掛測(cè)量爐面環(huán)境溫度。如圖11。經(jīng)過(guò)測(cè)量對(duì)比,爐面環(huán)境溫度從56℃下降到47℃,平均下降9℃;職工在爐面作業(yè),能明顯感覺(jué)到溫度的變化,作業(yè)環(huán)境得到了改善。
 

      3.1.2 燃燒器底座表面溫度測(cè)試
      選取7號(hào)爐室第4、5、6火道上的燃燒器底座表面,采用表面溫度計(jì)接觸測(cè)量從4P到6P96小時(shí)的溫度。如圖12。經(jīng)測(cè)量對(duì)比,燃燒器底座表面溫度有明顯的變化,使用新組件前,其平均溫度為339℃,使用后降為148℃。平均下降了191℃,燃燒器底座經(jīng)常呈紅熱狀態(tài)的現(xiàn)象消失。
 

      3.1.3 熱電偶支架表面溫度測(cè)試
      選取7號(hào)爐室第4、5、6火道熱電偶支架,采用表面溫度計(jì)接觸測(cè)量從4P到6P共96小時(shí)的溫度。如圖13。經(jīng)過(guò)對(duì)比分析,熱電偶支架表面溫度有明顯的變化,使用新組件前,其平均溫度為240℃,使用后降為117℃。平均下降了23℃。
 

      3.1.4 新舊爐蓋表面溫度測(cè)試
選取7號(hào)爐室第4、5、6火道新舊爐蓋,采用表面溫度計(jì)接觸測(cè)量從4P到6P共96小時(shí)的溫度。如圖14。經(jīng)對(duì)比,爐蓋表面溫度變化明顯,使用舊爐蓋,其平均溫度為361℃,使用后降為181℃。平均下降了180℃。
 

      3.2 能耗測(cè)試
      3.2.1 重油消耗測(cè)試
      測(cè)試采用重油流量計(jì),進(jìn)行傳統(tǒng)組件和新型組件重油消耗記錄,如圖15。經(jīng)過(guò)(新舊)兩個(gè)焙燒周期測(cè)試,采用新型組件后節(jié)油效果顯著,重油單耗由76.83kg/T下降到73.8kg/T,節(jié)約重油3.03kg/T;測(cè)試單位年產(chǎn)炭素60000T、可節(jié)約重油181.8T,按重油4500元/T計(jì)算,節(jié)約資金81.81萬(wàn)元;按每千克重油燃燒所產(chǎn)生的CO2量為4kg計(jì)算,年減少CO2排放727.2T。
 

      3.2.2 金屬材料消耗對(duì)比
      以年產(chǎn)6萬(wàn)噸炭素所需輔助設(shè)備為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),需爐面接口設(shè)備1260套、重油燃燒器108個(gè)、熱電偶支架54個(gè)、測(cè)溫測(cè)壓探頭(架)18個(gè)、負(fù)壓探頭(架)18個(gè)。金屬材料消耗對(duì)比見(jiàn)表1。結(jié)論:采用新型組件后金屬材料大幅節(jié)約,所用金屬材料由31412.16kg減少到2871kg,可節(jié)約金屬材料28.54T/年,爐面設(shè)備操作重量由31412.16kg減輕到19251kg,勞動(dòng)強(qiáng)度減輕38.71%。

表1 使用新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件前后金屬材料消耗對(duì)比(重量:kg;使用壽命:月)

      4結(jié)語(yǔ)
      通過(guò)實(shí)踐證明,我國(guó)自主研發(fā)的新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件,實(shí)現(xiàn)了焙燒爐節(jié)能降耗、改善職工作業(yè)環(huán)境的目標(biāo)。以2007年我國(guó)炭素產(chǎn)量700萬(wàn)噸計(jì)算,如果全部采用新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件,那么全行業(yè)年可節(jié)約重油2.1萬(wàn)噸,年節(jié)約爐面輔助設(shè)備2230多萬(wàn)元,年減少CO2排放8.4萬(wàn)噸以上,年節(jié)約金屬材料3320多萬(wàn)噸,生產(chǎn)車(chē)間工作環(huán)境將會(huì)得到明顯改善,勞動(dòng)強(qiáng)度也將會(huì)明顯降低,為降低炭素生產(chǎn)成本、節(jié)能降耗、改善勞動(dòng)強(qiáng)度及工作環(huán)境做出了重要的貢獻(xiàn),經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,具有很好的推廣前景。


參考文獻(xiàn):
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圖15  使用新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件前后重油消耗對(duì)比
 


圖14  采用新型變徑蓋前后表面溫度對(duì)比
 


圖13  熱電偶支架表面溫度對(duì)比


圖12  燃燒器底座表面溫度對(duì)比


圖11  環(huán)境溫度對(duì)比

   
圖2  傳統(tǒng)組件(左)與新型炭素焙燒爐爐面接口測(cè)控組件(右)的密封保溫效果對(duì)比圖 

圖3  傳統(tǒng)爐面接口(左)與新型炭素焙燒爐爐面接口(右)的實(shí)際效果對(duì)比  
圖4  傳統(tǒng)重油燃燒器(左)與新型重油燃燒器(右)的實(shí)際效果對(duì)比圖 
圖5  傳統(tǒng)氣體燃燒器(左)與新型氣體燃燒器(右)的實(shí)際效果對(duì)比圖

圖6  傳統(tǒng)熱電偶支架(左)與新型熱電偶(右)之間的實(shí)際效果對(duì)比圖
  
圖7  傳統(tǒng)測(cè)溫測(cè)壓探頭(左)與新型測(cè)溫測(cè)壓探頭(右)的實(shí)際效果對(duì)比圖
   
圖8  傳統(tǒng)負(fù)壓探頭(左)與新型負(fù)壓探頭(右)的實(shí)際效果對(duì)比圖
 

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